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效益是企(qǐ)業生存的價值與基礎,製造業節能降(jiàng)耗工作做到位,會取得(dé)顯著的實際成效。車身塗裝現場分部一(yī)直是公司的耗能大戶,分(fèn)部能耗約占廠區總能耗(hào)的55%,占生產製(zhì)造能耗(hào)的70%,故分部能耗使用情況一直備受關注(zhù),為了(le)使分部能耗更優化(huà),本文對各工序能耗情況進行係統分析,對目前存在的(de)節拍浪費、員工(gōng)操作設備不便,以及管理不細化造成的現場能源浪費情況,進行全(quán)麵梳理、改進及固化管理,提(tí)高生產節拍,降低生產過程中的能源消耗。
全麵梳理塗裝現場生(shēng)產線各工序設備(bèi)燃動力情況,逐工位進行(háng)研究(jiū),尋(xún)找節能(néng)機會,分析思路為:(1)設備是否存在空載運行情況;(2)設備是否存在運行較慢造成操作者等待,延長節拍情況;(3)設備是否存在操作按鈕距(jù)離操作者(zhě)工作區(qū)域較遠,不(bú)利於及時關機情況;(4)設備能否在保證質量的前提下對工藝參數進行合(hé)理調(diào)整,避免大馬拉(lā)小車,減少能源消耗量,提(tí)高生產節拍;(5)是否(fǒu)存在員工操(cāo)作散漫,無規章製度要求的失控情況。尋找到(dào)節能機會後,每一(yī)項成立研討小組進行改(gǎi)進,主要分為技改與管控兩方麵,發現存在設備空載(zǎi)運行、設(shè)備運行較(jiào)慢(màn)、操作按(àn)鈕距離較遠、工藝浪費等方麵9個節能機會,其中7項技改(gǎi)為主,管控(kòng)為輔(fǔ);2項(xiàng)管控為主,技改為輔。
前處理(lǐ)電泳共計7台風機,脫脂送排風機與磷化送(sòng)排風機(前處理加熱類啟動程序控製)、入口排風機(前處理噴淋(lín)類啟動程序控製),電泳排風機、水洗送風機(電泳啟(qǐ)動(dòng)程序控製)。
修改前處理(lǐ)加熱類、噴淋類自動(dòng)啟動與電泳自動啟動程序,修改各風機的啟動條件,原啟動條件為按下按(àn)鈕後,每間隔10s啟動(dòng)1台風(fēng)機。現在由一鍵啟動改為各風機按照第1掛駕駛(shǐ)室位置以及槽液溫度進行啟動:①入口排風機(jī)在第1掛駕駛室到達小車上線時啟動前處理噴淋類設備時啟動,保持不變;②脫脂送風機、脫脂排風機在按下啟動按鈕後且當(dāng)槽液溫度升為40℃時啟動;③磷化送風機、磷化排風機在按下啟動按鈕後且當槽液(yè)溫度升為35℃時啟動(dòng);④電泳排風機在第1掛駕駛(shǐ)室到達純水洗時啟動電泳設備時啟動,保持不(bú)變;⑤水洗送風機在第1掛駕駛室到達UF2(超濾2)時啟動。
該方案脫脂送排風機、磷化(huà)送排風(fēng)機(功(gōng)率(lǜ)均為7.5kW)每個生產日可減少開機(jī)時間1h,水洗送風機(5.5kW)可減少開機時(shí)間15min,按年產250d,電費按(àn)照0.75681元/kW計算,可節約5936元。
2016年現場自行設計了一套電(diàn)泳打磨車頂吹塵裝置,在生產過程中對駕駛室頂部進行自動吹塵,提高了產品質(zhì)量。但是(shì)該裝置打開後一直吹掃壓縮空氣,而駕駛室與駕駛室之間(jiān)存在距離,當停線時(shí)則(zé)需要員工關(guān)閉(bì)開關,操作不便(biàn)且造成大量(liàng)能源浪費。
對該裝置進行改造,增(zēng)加整(zhěng)流電源提供24V直(zhí)流(liú)電,使用光電開關感應(yīng)駕駛(shǐ)室位置使(shǐ)繼電器(qì)吸合控(kòng)製電磁閥啟閉,從而實現駕(jià)駛室到達吹(chuī)塵(chén)裝置底部時吹掃。同(tóng)時將打磨(mó)線(xiàn)輸送帶運行反饋信號連入(rù)該係統,當停線時,即(jí)便(biàn)駕駛室在吹塵裝置底部,也不進行吹掃。吹掃的2個必要條件是輸送帶運行,駕駛室到位。
壓(yā)縮空(kōng)氣壓力為0.6MPa,流速約為15m/s,孔半徑為10mm,共計(jì)8個孔,因此每小時可使用壓縮空氣15m/s×3.14×(10mm/1000×10mm/1000)×8×3600s=135.65m³,該方案可將吹掃時間由每個橇的4min變為2min56s,因此按照壓縮空氣單價0.15元/m³計算(suàn),每輛駕駛室可節(jiē)約135.65m3/3600s×(2405-1765)/2×0.15=0.18元,按年產10萬(wàn)輛計算,可節約費用為1.8萬元(yuán)。
發交(jiāo)積放鏈工位生產(chǎn)節拍為2.5min/車左右,總裝單班節拍為3min/車,麵漆線綜合節拍為2.32min/車,該工位速度過慢會造成麵漆線堵車,使設(shè)備(bèi)空轉,同時總裝開雙線後,節拍為2車3min,節拍低於總裝生(shēng)產,現場出現故(gù)障後補充庫存較慢,可能會影響(xiǎng)總(zǒng)裝生產。
將上線積放鏈工位運行步驟拆分,通過分(fèn)析(xī)吊具與地麵(miàn)滾床連鎖,在保證安(ān)全的前提下找出可縮(suō)減時間的情況,具體改造方案如下(xià):①提高升降機高速頻率:將變(biàn)頻器(qì)高速運(yùn)行(háng)頻率由26Hz調整為40Hz,由於升(shēng)降機下降減速開關與到位開關距離較近,如果再提高頻率,則(zé)會衝(chōng)過位(wèi),因此最大(dà)為40Hz。②消除吊具到位後滾床運行時間:修(xiū)改PLC(控製程序)中的(de)滑橇進入條(tiáo)件。
改(gǎi)造後整(zhěng)個(gè)檢查精(jīng)修線正常生產節拍由2.5min/車提高到2min/車以內,既為(wéi)供應總裝提供了保障,又為麵漆節拍提升提供了鋪(pù)墊。
對整個麵漆線設備進行拆分,尋找麵(miàn)漆線(xiàn)生產瓶頸。依據漆前(qián)處理線綜合節拍、金屬粉機器(qì)人節拍、清漆機器人節拍、麵漆烘幹爐正常生產節拍(pāi)、麵漆烘幹爐綜合出車節拍,參(cān)考油漆溫度窗口與麵漆烘幹爐爐溫曲線數據,從(cóng)爐溫曲線可以看(kàn)出目前駕駛室升溫到工(gōng)藝溫度需要的時間,對照油漆溫度窗口剛好滿足工藝要求的最低限值(zhí)。
具體改(gǎi)造方案如下:①提高(gāo)麵漆烘幹爐三區溫度:調整烘幹爐主控櫃溫限(xiàn)表參數與(yǔ)燃燒器點火PLC程序,將各區溫度(dù)由148~150℃調整(zhěng)到(dào)158~160℃;②調整機運節拍:麵漆烘幹爐(lú)靠雙鏈輸送,提速時需要同步速度,工件升溫至工藝要求的140℃時間為13min,工件在140℃的(de)保溫時間為20min,在強冷室的(de)降溫時間為5min,每提高10℃烘烤時間大約能夠降低烘烤時間5min(因與烘幹爐結構有關,需要通過爐溫測試儀實測,但要考慮(lǜ)過烘烤問題),因(yīn)此(cǐ)可將麵漆烘幹雙鏈(liàn)、前後交接滾床變頻(pín)器低速(sù)頻率提升5min/(13min+20min-5min)=17.9%,提升節拍的同時並保持同步。
調整後的溫度通過爐溫測試反(fǎn)映工件溫度與烘幹時(shí)間完全(quán)能達(dá)到工藝要求(qiú),連續走正常(cháng)駕(jià)駛室節拍實測由2min/車降為(wéi)1.78min/車,綜合節拍為2min/車,單車縮短節拍為0.32min/車。根(gēn)據表1,生產過程中(zhōng)麵漆線與底漆線去除維持用能額外用電與天然氣後的費用比例為(wéi)2.43∶1。根據表2數據得出,生(shēng)產時車間每分鍾去除維持(chí)用(yòng)能額外用電和(hé)天(tiān)然氣費用為64.6元,計算得麵(miàn)漆(qī)線每分鍾(zhōng)去(qù)除維持用能額外用電和天然氣費(fèi)用為64.6元×2.43(/2.43+1)=45.77元,按年產10萬輛計算,則可節約45.77×0.32×100000=1464640元。
目前底漆線節拍瓶頸為脫脂、磷(lín)化、電泳時間、電泳烘幹爐烘幹時間,如能提高這部分節(jiē)拍,可直接提升整條電泳線節拍,大大降低單車能耗。該項共分2小項:①脫脂、磷化、電泳時間(jiān)壓縮:需要與輔料供應商商討確(què)定每個(gè)雙槽的(de)最小運行時間(jiān),實際測算目前的運行時間,做出調整計劃後,改造單台小車的運行參數,實際驗證產品質量後再調整(zhěng)其他小車,最後固化。②電泳烘(hōng)幹爐時間壓縮(suō):查看電(diàn)泳漆的(de)溫度窗口,目前為170℃,烘幹時間>20min,在溫度(dù)窗口(kǒu)中溫度可提升,而時間可以縮短,具體方案與麵漆烘幹爐壓縮(suō)時間方案一致。
經過提溫提(tí)速,目(mù)前電泳節拍控(kòng)製在1.8min/車,單車減少0.2min/車,現(xiàn)場電泳線正常生產過程中每分鍾消耗能(néng)源費用為(wéi)64.6×1(/2.43+1)=18.83元(yuán)左右(電泳線每(měi)分鍾消耗(hào)能源費用計算依據見表1、表2),按年產10萬輛計算,則可節約能源費用為18.33元/輛×0.2min/輛×100000輛=376600元。
表1 生產過程中麵漆線與底漆線去除維持用能額外用電與天然氣(qì)後的費用比例
表2 項目實施前一年能源統計分析(xī)
塗裝現場(chǎng)分部(bù)生產模式為(wéi)一橇兩車(即2台同車型(xíng)同顏色駕駛室放置在1個滑橇上生產),改(gǎi)進前(qián)機器人自動噴塗(tú)編碼規則共有9種情況,具體如表3所(suǒ)示。當生(shēng)產中有某種車型數量為奇數情況時,需要單橇單車(chē)進行麵漆噴塗,生產效率降低(dī)50%,嚴重影響生(shēng)產節拍,需要進行改進。
表3 改進前機器人自動噴塗編碼(mǎ)規則
修改機器人自動噴塗PLC程序,通過增加一位編碼(option),在原有機器人編碼1~9的基礎(chǔ)上(shàng)增加(jiā)11~19編碼(mǎ)(Body編碼+10*option編碼為最終編(biān)碼),涵蓋了不同車(chē)型使用一個(gè)橇的生產(chǎn)模(mó)式。因(yīn)部分訂單(dān)配置為玻璃(lí)鋼麵罩(由外飾件廠家供應),車身麵漆時不需要噴塗金屬麵罩(zhào),故需要(yào)增加機器人自動噴塗(tú)時無麵罩噴塗程(chéng)序編碼,改進後(hòu)機器人自動噴塗編碼規則共有18種(zhǒng)情況。具體(tǐ)如表4所示。
表4 改進後機器人自動噴塗編碼規則
針對上(shàng)述(shù)機(jī)器人(rén)自動噴塗編碼規則,重(chóng)新設計相應機器人軌跡程(chéng)序(xù)與(yǔ)噴塗表4參數,使之實現自動切換噴塗,實現輸入編碼後機器人自動噴塗上述所有組合車型,確保麵漆生產不再有單橇單車的情況,保證了(le)生產節拍。
增加機器人(rén)自動噴塗時無麵罩噴塗程序減少了油漆(qī)浪費,單車可減(jiǎn)少5元/車左右,同時混橇生產避免一橇單車情況,減(jiǎn)少(shǎo)空拍率(lǜ),進一步提高麵漆綜合(hé)節拍,提高了塗裝現場分部產能(néng)。
經過現場查看(kàn)落實,室內照明燈部(bù)分位置會造成駕駛室反光(guāng)影(yǐng)響人員對駕駛(shǐ)室進行(háng)檢查以及照度高於要求等(děng),因此存在能源浪費情況。
對室體所有照明燈設置編號,將不需(xū)開啟的照明燈編製進入現場精益生產管理(lǐ)規定,將白夜班均不需要開啟的照明燈在驗證工藝條件後進行拆除或斷電,並對員工進行培訓,由設備(bèi)管理員每周巡檢進行監督。
經(jīng)統計共關閉102盞燈,58W一盞,按年產250d,每天生(shēng)產16h計算,可節約能源費用為17909元(yuán)。
前處理預脫脂、脫脂、磷化槽需要熱水升溫到工藝要求,但(dàn)生產結束時(shí)發現槽液溫(wēn)度長(zhǎng)時間在工藝溫度以上,存在能(néng)源浪費。且氣溫(wēn)不同,前(qián)處理槽液的降(jiàng)溫速度不同,隻要保證駕駛(shǐ)室到位時溫度在工藝範圍(wéi)之內即可。
摸索前處理槽液的升溫時間與降(jiàng)溫速度,縮短(duǎn)鍋(guō)爐開機運行(háng)時間,提前關閉鍋(guō)爐時間。驗證完畢後,修改鍋爐(lú)啟停方式管理規定,同時在前處理PLC程序中限定保護,當鍋爐房循環水溫度降到槽液(yè)溫度以下時,關閉板(bǎn)式換熱器的進水閥門。
經(jīng)過驗證,鍋爐可延後開啟20min(2台(tái)鍋爐),提(tí)前關閉30min(1台鍋爐),每天可減少鍋(guō)爐(lú)開啟時間為(wéi)70min,鍋爐每小時(shí)消耗天然氣量為100m³/h左右,按年產250d計算,天然氣費用按3.153元/m3計算,每年可節約能耗費用為91962.5元。
冬季長時間不生產時,需要開啟鍋爐為四號空調(輸(shū)調漆間)和溫控間保溫,目前(qián)設定(dìng)為85℃,而四號空調設置溫度為22~30℃,不需要高溫的熱(rè)水保溫。
研究(jiū)循(xún)環水相應(yīng)適宜調(diào)控輸調漆間與溫(wēn)控間的溫度,找(zhǎo)到適宜溫度後修(xiū)改鍋(guō)爐(lú)啟停方式管理規(guī)定,設定(dìng)開啟(qǐ)模式,在該狀態下水溫設置為30℃。在保(bǎo)證設(shè)備正常運行的基礎上降低了熱水(shuǐ)溫度,減少了能源消耗。
本文通過技改將生產設備改為自動控製啟停、消除生產節拍瓶頸、減少升溫設備等改進措施為企(qǐ)業每年在能耗上減少約200萬元。綜(zōng)上所述車身塗裝生產線節能優化工作需持續、有效、重點地進行,不斷為企業在行業內站穩腳(jiǎo)跟奠定基礎。